Другой пример – углеобогатительная фабрика, которой из-за проблем с обезвоживанием готового продукта всерьёз грозила остановка производства. В схеме стоял импортный высокочастотный грохот, после которого мелкий уголь шёл слишком влажным. Влага концентрата доходила до 20%, а сушка не успевала столько испарять. Узким местом была именно сушка: её пропускной способности не хватало досушить продукт. Казалось, решение одно – строить вторую сушилку или ставить более мощную.
Инженеры TAPP Group предложили иной путь: заменить грохот на современный высокоэффективный. Специально под задачу разработали модель
дегидрационного грохота, способного удалять максимум влаги из угольного шлама. Казалось бы, всего один новый агрегат – а результат превзошёл ожидания:
- Влажность потока на сушку снизилась примерно с 20% до 12%, на выходе концентрат стал ~8% влажности.
- Нагрузка на сушильное отделение сократилась на 12 тонн воды в час (то есть сушилке нужно выпаривать гораздо меньше влаги).
- Экономия энергозатрат составила порядка 9600 кВт тепла в час (почти 10 МВт мощности) – около 188 тыс. рублей экономии ежечасно.
- Сушильная установка перестала быть узким местом и теперь работает в комфортном режиме.
- Годовая переработка предприятия выросла с ~550 тыс. до ~850 тыс. тонн (плюс ~300 тыс. тонн, эквивалентно «постройке» ещё половины фабрики).
Таким образом, фабрика буквально спаслась от остановки и получила второе дыхание за счёт одного точечного улучшения. Сняв ограничение, фабрика позже модернизировала другие участки (комплексно обновив оборудование на решения TAPP Group) и вышла на 940 тыс. т/год. Но главный квантовый скачок дала именно та замена одного грохота.